logo
Yuyao Jinqiu Plastic Mould Co., Ltd.
Yuyao Jinqiu Plastic Mould Co., Ltd.
Berita
Rumah / Berita /

Company News About Analisis penyebab ventilasi yang buruk dalam cetakan injeksi dan larutan

Analisis penyebab ventilasi yang buruk dalam cetakan injeksi dan larutan

2025-05-24
Analisis penyebab ventilasi yang buruk dalam cetakan injeksi dan larutan

1、 Analisis penyebab utama emisi knalpot yang buruk

Kategori penyebab Manifestasi dan mekanisme spesifik Data/fenomena khas
1. cacat desain dalam sistem ventilasi -Lebarnya alur knalpot yang tidak cukup (<0,03mm)
- Luas transversal kecil saluran knalpot (< 2mm 2)
- Jalur knalpot panjang (> 50 mm)
Ketika luas penampang kurang dari 1 mm 2, kecepatan pelepasan gas kurang dari 0,5 m/s, menghasilkan tekanan gas ujung pengisian lebih besar dari 15MPa
2. Pembatasan padastruktur cetakan -Keakuratan pemasangan permukaan pemisah terlalu tinggi (< 0.01mm)
- celah antara sisipan tidak dimanfaatkan
- saluran aliran dari multi rongga tidak seimbang
Ketika kesenjangan antara permukaan pemisah adalah 0,02-0,03mm, efisiensi knalpot alami dapat mencapai 70%;Efisiensi knalpot struktur tertutup sepenuhnya <10%
3Pengaruh sifat material -Pembekuan cepat dari bahan viskositas tinggi (seperti PC)
- kandungan bahan volatil > 0,1%
- orientasi serat kaca menghalangi knalpot
Permintaan gas buang untuk bahan serat kaca PA66+30% telah meningkat sebesar 40%, yang membutuhkan slot gas buang tambahan
4. Ketidakcocokan parameter proses - Kecepatan injeksi lebih dari 90% menyebabkan gas terperangkap
- intervensi awal tekanan tahan
- fluktuasi suhu lebur lebih besar dari ± 5 °C
Ketika kecepatan injeksi lebih besar dari 120mm/s, kemungkinan gas terperangkap dalam lebur meningkat sebesar 80%;tekanan optimal dipicu ketika mengisi 95%
5. pemeliharaan cetakan yang tidak memadai - akumulasi karbida di alur knalpot (kekandelan > 0,01 mm)
- kontaminasi saluran knalpot oleh pelumas pin ejektor
Lapisan karbida 0,01mm dapat mengurangi efisiensi knalpot sebesar 50%;Bersihkan setidaknya dua kali sebulan

berita perusahaan terbaru tentang Analisis penyebab ventilasi yang buruk dalam cetakan injeksi dan larutan  0

 

2、 Dampak kuantitatif dari bahaya negatif gas buang

Jenis bahaya Perubahan parameter utama Kinerja cacat kualitas Dampak ekonomi (berdasarkan 100000 siklus)
Menembak pendek Tingkat pengisian <95% Tembakan pendek, kekurangan kontur Tingkat scrap meningkat sebesar 8-12%, mengakibatkan kerugian 30000 sampai 50000 yuan
pori dalam Porositas > 0,5% Kekuatan tarik menurun lebih dari 20% Kegagalan kinerja mekanik menyebabkan pengembalian, mengakibatkan kerugian 100000 hingga 150000 yuan
Permukaan terbakar Suhu lokal>suhu dekomposisi bahan+30 °C Titik hitam berkarbonasi dan VOC melebihi standar Tingkat scrap penampilan 5-8%, kerugian RMB 20000 sampai 40000
Tanda aliran/tanda fusi Perbedaan suhu permukaan peleburan > 15 °C Tanda aliran yang terlihat dan sifat mekanik yang melemah Biaya pengolahan sekunder telah meningkat sebesar ¥ 15000 menjadi ¥ 30000
Siklus yang diperpanjang Waktu pengisian meningkat lebih dari 0,5 s Produksi harian berkurang 15-20% Kerugian kapasitas produksi tahunan ¥ 500000 sampai ¥ 800000

berita perusahaan terbaru tentang Analisis penyebab ventilasi yang buruk dalam cetakan injeksi dan larutan  1

3、 Solusi sistematis dan standar parameter

1. Desain optimalisasi sistem knalpot

·

Struktur knalpot multi-tahap:

·

tingkat posisi kedalaman alur (mm) Lebar slot (mm) fungsi
Tingkat 1 Melt Front 0.02-0.03 3-5 Penembusan dan pelepasan gas jejak
Tingkat 2 Saluran utama permukaan pemisahan 0.05-0.08 6-8 Penyimpangan terkonsentrasi
Tingkat 3 Periferia jamur 0.15-0.2 10-15 Bantuan tekanan cepat

·

·

Teknologi pembuangan yang dibantu vakum:

·

o Tingkat vakum ≤ -0,09MPa (tekanan absolut ≤ 10kPa)

o Waktu respons < 0, 3 s (diaktifkan secara sinkron dengan tindakan injeksi)

2. Peningkatan struktur cetakan

·

Penggunaan celah sisipan:

·

o Mengontrol celah pas 0,02-0,03 mm (H7/g6)

o Susun lubang knalpot dengan diameter 1-1,5 mm dan jarak 15-20 mm

·

Struktur komposit pendinginan konformal dan knalpot:

·

o Buka alur mikro knalpot (0,01mm dalam) 0,5mm di atas saluran air pendingin

o Mengadopsi pencetakan 3D dari saluran udara konformal (area pemotongan silang ≥ 3mm 2)

3. Kontrol bahan dan proses

·

Standar pra-pengolahan bahan:

·

Jenis bahan Suhu pengeringan (°C) Waktu pengeringan (jam) Bahan volatil yang diizinkan (%)
PC 120±5 4-6 ≤ 0.02
ABS 80±3 2-3 ≤ 0.05
POM 90 ± 2 3-4 ≤ 0.03

·

 

4Pemantauan dan pemeliharaan cerdas

·

Sistem deteksi online:

·

jenis sensor Parameter yang Dipantau ambang alarm
Sensor tekanan rongga cetakan Fluktuasi tekanan> ± 5% >10% untuk 3 siklus berturut-turut
Infrared thermal imager Perbedaan suhu lokal > 20 °C Hentikan segera ketika suhu melebihi 30 °C
Detektor konsentrasi gas VOC> 50 ppm > 100 ppm memicu alarm

·

·

Rencana pemeliharaan pencegahan:

·

o Setiap 50000 siklus: Pembersihan ultrasonik tangki knalpot+Tiga koordinat deteksi deformasi

o Triwulan: Tes penyegelan sistem vakum (tingkat kebocoran < 0,5 ml/menit)

berita perusahaan terbaru tentang Analisis penyebab ventilasi yang buruk dalam cetakan injeksi dan larutan  2

4、 Kasus verifikasi teknik (bentuk PA6-GF30 untuk manifold asupan mobil)

Tindakan perbaikan Perubahan parameter Efek perbaikan
Tingkatkan knalpot vakum (-0,09MPa) Kandungan gas residual 0,08 → 0,02 cm 3/g Porositas internal berkisar dari 7% hingga 0,3%
Optimalkan kurva injeksi Kecepatan akhir dari 90% hingga 50% Kekuatan tanda fusi meningkat 40%
Mengadopsi pencetakan 3D untuk knalpot adaptif Efisiensi knalpot dari 55% sampai 92% Siklus cetakan dari 38s sampai 32s (-15,8%)

berita perusahaan terbaru tentang Analisis penyebab ventilasi yang buruk dalam cetakan injeksi dan larutan  3

Ringkasan

Untuk memberantas knalpot yang buruk,Sistem kontrol "empat dalam satu" perlu didirikan:

1Desain presisi: struktur knalpot tiga tahap ( kedalaman alur 0,02-0,2mm) + bantuan vakum (≤ -0,09MPa)

2Kontrol bahan: zat yang mudah menguap < 0,05%+luasan knalpot untuk bahan serat kaca

3Proses cerdas: Kontrol kecepatan injeksi tiga tahap (pengendalian akhir hingga 50%) + fluktuasi suhu cetakan < ± 3 °C

4Pemeliharaan prediktif: Pembersihan ultrasonik setiap 50000 siklus + pemantauan tekanan / suhu online

Untuk cetakan kompleks (seperti komponen medis multi-kavitas):

· Menggunakan perangkat lunak Moldflow untuk memprediksi area akumulasi gas di bagian depan peleburan

· Pemasangan pra-pin knalpot Φ 0,5 mm di lokasi gas trap

· Menggunakan paduan tembaga beryllium dengan konduktivitas termal lebih dari 200W/m · K untuk membuat sisipan dan mempercepat disipasi panas lokal

Rencana ini dapat mengurangi cacat terkait knalpot lebih dari 90%, meningkatkan efisiensi produksi sebesar 15% -25% dan mengurangi biaya kualitas keseluruhan sebesar 40% -60%.